吊車在升降過程中噪聲過大的原因是什麽?
故障現象:起重機升降工作時,油門增大,升降泵噪音大,升降無力。
故障分析:
1、進口不楊,液壓泵工作時有氣穴,造成聲音大。
3、回油不楊也會引起液壓油愁在係統中發出噪音。
2、液壓泵磨損嚴重,間隙過大,也會引起聲音大,起升無力。
故障判斷:上述原因確實是由油流不良引起的。據檢查,機器過濾器存在問題,檢測液壓係統及相關部件後再進行處理。
從液壓係統原理圖可以看出,過濾器安裝在液壓油泄漏油回路上,位於中間位置。在旋轉接頭前,其功能是過濾液壓升降電機、轉盤旋轉電機等部位工作時的泄漏油。泄漏回油壓力極低,一般低於0.08PMA,不可能損壞上述液壓油過濾器。
通過測試,過濾器出口壓力和檢查中心旋轉接頭油封無異常,因此問題的症結集中在液壓係統工作壓力油進入泄漏油回路,即故障可能出現在液壓旋轉電機和液壓升降電機上。進一步檢查發現,液壓升降電機泄漏油管的排油量大大超過正常泄漏量,液壓升降電機殼體泄漏油管口壓力測量高達 1.5MPa。
因此,發現了故障的症結。拆卸液壓電機後,發現電機滑靴與斜盤、配流盤端麵磨損較大,形成槽,活塞與缸體磨損間隙較大,導致電機工作時大量壓力油泄漏到電機殼體,
故障排除:液壓馬達活塞、滑靴、缸體更換後,配流盤打磨,其他零件修理後組裝試運行,解決了升降無力、聲音大的故障現象。
平衡閥安裝在操作閥和伸縮液壓缸之間。平衡閥的油路一端與操作閥的一個端口相連,另一端通過活塞杆的內部油道與伸縮液壓缸的無杆腔相連。操作閥的另一個端口通過活塞杆的內油道與伸縮液壓缸的杆腔相連,並與平衡閥的控製端口相連。當滑動閥處於中間位置時。如果伸縮液壓缸的活塞密封不良,一腔的壓力油可以進入二腔,即使平衡閥關閉,也會產生吊臂回縮。現在伸縮液壓缸更換了一個新的密封圈,排除了密封不良。
如果平衡閥內的單向閥密封不嚴格,主柱塞滑閥損壞,密封不嚴格;或閥門卡住,不能回到座椅上,不能關閉,但由於操作閥關閉,吊臂不應收縮。如果一個開口同時關閉不嚴格,油泄漏,一個開口將無法關閉,導致吊臂收縮。
基於此分析,按以下方法進行進一步檢查。伸出吊臂並承受重量,使操作閥處於中間位置,將平衡閥鬆開至一個曲管接頭,排出剩餘油,直至無油流出。觀察吊臂,繼續收縮,平衡閥無油繼續排放,表明平衡閥關閉嚴密,故障仍在膨脹液壓缸中。
再次拆卸吊臂伸縮缸,拉出活塞杆,檢查密封圈完好無損。經過仔細檢查,發現活塞端有兩個裂縫。一個裂縫呈現出鬆動和下沉的趨勢。活塞杆端為組焊件,兩個裂縫使無杆腔與有杆腔的油路相連。維修人員在裝配過程中發現了二個裂縫。
由於不了解活塞杆的油路結構,未經處理,更換密封圈後未能排除故障。裂縫焊接、修複、裝配後,吊臂自動收縮,消除故障。